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嘉阳煤矿帮锚滞后工艺优化破解快掘难题

嘉阳集团 2026/04/09 0
  • 【嘉阳集团】嘉阳煤矿帮锚滞后工艺优化破解快掘难题

图(1/1)

近日,嘉阳煤矿针对3302、3304机道双巷同步掘进需求,创新实施帮锚滞后工艺优化,通过科学重构掘进与锚护时空关系,在确保围岩稳定与作业安全前提下,实现单进水平大幅提升,为采掘生产高效接替提供了技术支撑。

嘉阳煤矿3304机道曾滞后3302机道150米,原工艺日单进仅3.2米,且需同步完成管线延伸、监测装置安装等辅助作业,工序交叉严重,有效掘进时间碎片化。在传统闭环循环中,帮锚滞后顶锚约5排,班组频繁切换掘进与锚护作业,有效掘进时间被分割,效率瓶颈凸出。

煤矿技术团队以“围岩稳定可控”为前提,运用巷道支护时空协同原理,实施三大核心优化,一是放宽帮锚滞后距离,由原5排5米调整至70多排70米,释放碛头连续作业窗口;二是推行专业化分工,组建专职帮锚组,利用交接班间隙4至5小时集中施工,日均完成帮锚90至100根;三是聚焦核心工序,碛头班组专业推进截割、顶锚等关键作业,减少工序切换损耗,实现“掘进专业化、锚护集中化”

生产推进中,为防控空帮段片帮风险,嘉阳煤矿制定了专项安全措施,强化围岩监测与现场管控,严格人员培训与作业规范,构建全过程安全保障体系。优化后,每班进尺提升至4至4.8米,增幅达25%至50%,最高日单进14米左右,有效弥补进尺差距,保障双工作面齐头并进。

       据该矿工程技术负责人介绍,此项工艺以最小支护扰动、最大作业连续性为原则,不新增设备投入,不改变支护结构,通过科学组织与精细管理释放产能,兼具安全性、经济性与可复制性,采用该工艺是目前装备水平下提高单进的最有效途径,为同类条件煤巷快掘提供成熟方案。目前,新工艺运行安全稳定,已累计掘进进尺500多米,后续将动态优化滞后距离与人员配置,巩固提质增效成果。

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